又到了周末,時(shí)間真快,各位朋友周末快樂。
本節(jié)分享SG3525PWM控制器調(diào)制的推挽諧振變換器建模,因?yàn)楸灸P褪腔趦杉?jí)式光伏逆變器,所以推挽諧振變換器采用了開環(huán)運(yùn)行。有興趣的朋友可以嘗試閉環(huán)建模。
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第二節(jié)第一部分已經(jīng)分享了SG3525芯片建模,本節(jié)分享基于SG3525推挽諧振變換器仿真模型?;緟?shù)如下:
DC輸入:40~56V
DC輸出:320~430V
輸出功率:2000W
轉(zhuǎn)換效率:95%
SG3525輸出PWM仿真波形如圖1所示。
圖1 PWM仿真波形
圖2 為推挽電路的功率級(jí)電路模型,為了使仿真更加接近實(shí)際情況,原邊MOS管并聯(lián)等效電容200pF(該電容值為MOS管輸出電容與PCB上寄生電容,通常取幾百pF。),輸入并聯(lián)20mF電容,該電容不影響仿真結(jié)果,加在這里目的是為了更加接近實(shí)際情況,避免設(shè)計(jì)時(shí)疏忽;變壓器采用4繞組變壓器(仿真時(shí),開始選用3繞組變壓器,仿真結(jié)果誤差較大,錯(cuò)誤為高壓側(cè)諧振電流頻率與低壓側(cè)諧振頻率不相同,導(dǎo)致仿真中MOS管D極始終出現(xiàn)較大的尖峰,后來換用變壓器,設(shè)置合適的參數(shù),問題基本解決,但由于變壓器參數(shù)沒有優(yōu)化,所以仿真結(jié)果不是特別理想);高壓側(cè)采用諧振的最大優(yōu)點(diǎn)就是消除原邊MOS的電壓尖峰(但是調(diào)試中比較麻煩,如果調(diào)試不好,很難達(dá)到理想效果,有可能適得其反);二極管整流,二極管上會(huì)消耗較多的功率,導(dǎo)致二極管發(fā)熱嚴(yán)重,如果器件選型不合適,高壓側(cè)串聯(lián)諧振,很有可能會(huì)降低效率,但消除前級(jí)尖峰,會(huì)使機(jī)器變得更可靠。所以實(shí)際設(shè)計(jì)中會(huì)綜合各方面因數(shù)來考慮設(shè)計(jì)方案,不能一味的追求某項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)。功率電路模型如下:
圖2 推挽諧振變換器功率模型
功率級(jí)仿真波形如下:
情況1:諧振頻率等于開關(guān)頻率,仿真時(shí)長0.1s,步長100ns。
穩(wěn)態(tài)波形
圖3 情況一
仿真中,MOS管關(guān)斷過程中有一個(gè)凹槽,出現(xiàn)這種情況的原因,還請(qǐng)大家發(fā)表自己見解?
0~0.1s整個(gè)過程波形
圖4 0.1s仿真波形
情況2:諧振頻率大于開關(guān)頻率,仿真時(shí)長0.1s,步長100ns。
穩(wěn)態(tài)波形
圖5 情況二
0~0.1s整個(gè)過程波形
圖6 0.1s仿真波形
情況3:諧振頻率小于開關(guān)頻率,仿真時(shí)長0.1s,步長100ns。
穩(wěn)態(tài)波形
圖7 情況三
圖7可以看出,該情況下,開關(guān)管已經(jīng)無法實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),所以MOS的D極出現(xiàn)了較大的電壓尖峰,此時(shí)已經(jīng)失去了諧振的優(yōu)勢(shì)。
0~0.1s整個(gè)過程波形
圖8 0.1s仿真波形
仿真分析結(jié)論:
高頻逆變器,若實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),同時(shí)提高整機(jī)效率,需工作在固定頻率,占空比最大模式,只保留必要的死區(qū)時(shí)間時(shí),才能達(dá)到較好的效果。若實(shí)現(xiàn)有效值為220V的逆變,前級(jí)推挽電路工作在開環(huán)模式,后級(jí)H橋通過SPWM波調(diào)制,調(diào)節(jié)占空比,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定電壓輸出。
本文仿真波形不是特別理想,歡迎各位朋友提出自己看法,是什么原因造成該種結(jié)果,應(yīng)該如何改進(jìn)?
本專題最終將根據(jù)情況分享仿真模型,如果感興趣的朋友可以一起討論交流。也歡迎朋友關(guān)注“變換器軟開關(guān)拓?fù)渑c控制策略研究”,部分內(nèi)容將保持同步。