這個是新生產(chǎn)回來的機(jī)器,力爭做到完美的加工工藝,請大家多多指教!經(jīng)過漫長的和代工廠的溝通和磨合,終于做到我想要的品質(zhì)了。逆變器這種電源來不得半點(diǎn)馬虎,否則以后給你和你的客戶帶來很多麻煩,有了現(xiàn)有的加工工藝和代工廠的進(jìn)步力度,品質(zhì)整體可以提升很大的空間啦。
廢話無需多說,直接上圖,大家多指教,良好的建議,才能讓產(chǎn)品做的更加完美。
首先看看整體的效果,以下都是逆變模塊的照片,后續(xù)不排除發(fā)出升壓模塊的照片。圖片都是高清的(俺喜歡高清,呵呵),
基本可以看出細(xì)節(jié)的部位,這些都是沒有做什么效果處理的哦,直接摳圖出來的,基本和實(shí)物沒有區(qū)別的。
下面是各個關(guān)鍵部分的細(xì)節(jié),請大家多多指教:
1,PCB,我采用了非常高品質(zhì)的PCB板料做的,比建滔FR4板材還要好的臺系品牌料,保證在這種大功率電源在高壓大電流下能有完美的承載。這種板材拿到手里就知道品質(zhì),感覺都不一樣的。UNP 標(biāo)識LOGO都在,呵呵
2,供電部分,由于采用了3個IGBT牛管并聯(lián)工作,整個逆變模塊上有12只IGBT,所以需要一個非常給力的電源,這里我采用了4個獨(dú)立供電的電源,其中3路是給了IGBT做驅(qū)動電源,正負(fù)電壓一個都沒有少,另外一路是給TDS1093和其他的芯片供電的。電路以最大限度精簡了,這樣可以保證東西越少越不容易出問題的特性。
3,控制芯片,這個無需多說TDS1093 的SPWM芯片加一些外圍死區(qū)調(diào)整電路。特別注意的是,這類小信號部分千萬要和高壓大電流部件保持越遠(yuǎn)越好的距離,否則會有N多莫名其妙的問題等著你去解決的。
4,驅(qū)動部分,為了保證IGBT這種脆弱的東西能良好工作,用了正負(fù)電壓驅(qū)動,并且優(yōu)化了驅(qū)動參數(shù),隔離加正負(fù)電壓驅(qū)動,所以采用了光耦驅(qū)動,經(jīng)典的TLP250。
5,驅(qū)動完了,接著就要保護(hù)了,我這采用了H橋上每個橋臂都有保護(hù),在極端情況下做到不至于燒掉IGBT,就算是燒了IGBT,也不會炸飛。硬件短路檢測,進(jìn)入到TDS1093,交由它完成短路檢測的判斷,并且做出正確的SPWM配置策略,過流用了互感器和比較器完成,延時關(guān)閉SPWM。
我在試驗(yàn)短路的時候,由于模塊的抗沖擊能力太大,以至于每次都是將短路線燒的熱的軟掉了,才關(guān)閉,不是那種一遇到短路就關(guān)的,那種方式抗負(fù)載沖擊能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
所以這是對前級輸入以及電池都是非常大的考驗(yàn),特別是遇到負(fù)載是空調(diào),這種持續(xù)的大電流輸出能力很有用,否則空調(diào)只要在開啟的瞬間,逆變器功率提供不夠,那空調(diào)就關(guān)閉了,之后再次啟動基本上非常困難的啦。
現(xiàn)在我都建議客戶在AC端加入保險絲,這樣基本上在遇到逆變器提供瞬間功率的同時,就算后端短路也只是燒保險,逆變器輸出的電源還不會造成其他的負(fù)載斷電, 不會由于某一路負(fù)載短路,而影響別的支路上的負(fù)載正常運(yùn)行。
6,再來一個EMI的部分,這個非常簡單,不過單獨(dú)的逆變模塊完成不了整機(jī)的EMI的抑制,他還需要配合前級的相關(guān)電路來做到低的傳導(dǎo)干擾抑制。我的成品整機(jī)上由于有相關(guān)的元件,前后級配合,可以在AC部分得到干凈的交流輸出,連測試儀器也OK,不會干擾,美的電磁爐用逆變器也不會有問題了,咱們鐵道部在新的高鐵上有電磁爐,全是美的貨,基本上99%的高頻逆變器過不了這關(guān),我為了這個問題,花了很多時間研究,終于搞定逆變器的AC輸出電源質(zhì)量的問題了。
最后來個正面照片: